关于动力集中型动车组安全质量控制的探索
一、背景调查
2018年11月28日,由中车唐山公司牵头研制的时速160公里动力集中电动车组,获得了由国家铁路局颁发的型号合格证和制造许可证,产品编号为0301,型号为KZ25TA,标志着时速160公里动力集中电动车组具备了批量生产条件和商业运营资格。
根据会议纪要(2018)62号《中国铁路上海局集团有限公司动力集中型动车组维修方案及施工设计方案协调会纪要》及上铁运函〔2018〕1751号《中国铁路上海局集团有限公司关于公布2019年(1.5)调整列车运行图的通知》内容,按照2019 年“1.5”运行图,集团公司将配属动力集中型动车组,担当上海、**、南京至北京的运用任务。根据动力集中型动车组编组情况,综合比选后,动力集中型动车组运用维修在上海南、**、南京客整所进行,故需要对上述客整所进行挂网等改造。会议中明确指出**机务段将担任**至北京间运用任务动力车的检修保养任务,并将动力集中型动车组运用维修场所选为**客整所内的6,7,8,道。2020年1月,往返于**至青岛集中动力型动车组,动力车由**机务段负责检修保养。
由于动力集中型动车组的运输效率较既有机车及车辆存在明显优势,集团公司在全国大面积开行,正式标志着其成为旅客运输的主力军。
二、运行检修保养难点分析
1.动力车特殊性
时速160公里动力集中型动车组长编组由动力车及拖车组成,短编组由动力车、拖车及控制车组成。动力车为HXD1G或HXD3G型机车的“一般改进型”产品;拖车为25T客车的“一般改进型”产品,控制车为25T型客车的“重大改进型”产品。与我段现有的HXD1D、HXD1B、HXD3C型机车构造存在极大的区别,我段目前修订的动力车检修范围、工艺、检修作业指导书等制度资料需进一步建立及完善。
2.对于我段而言,运行检修保养动力集中型动车组没有任何成熟的参考模板和经验,动力车的质量趋势及故障规律有待进一步摸索,质量卡控措施需进一步提高完善。
3.职工业务能力
参与集动车整备、检修的作业人员来自望江门整备车间,之中以往接触的机型主要为HXD1D型电力机车,段内缺乏成熟的师资力量及系统的培训教材资料来对职工开展培训教育,职工对动力车的检修保养业务知识掌握不充分。
4.作业方式
由于动力集中型动车组在**客整所集中开展整备、检修作业,且采取不解编的方式进行。我段作业人员需前往**客整所开展动力车整备、检修作业,且作业过程与车辆、电务、客运等部门结合部较多,在制定作业流程及作业指导书时需考虑多方面的因素,现场安全质量盯控也是较大的难题,工作效率需进一步提高。
5.动力车质量
集中动力型动车组动力车在运用过程中虽已发现一些惯性的质量问题并落实了整治措施,但仍有较多惯性故障还在持续暴露处理,动力车的质量控制对我段来说仍是巨大的挑战,需进一步研究并制定改进改造方案。
6.工装设备有待改进
**客整所以前是作为车辆整备作业场所的,缺乏动力车整备的硬件条件。接触网、三层作业平台、隔离开关操作设施、登高作业台等均为新造设备设施,使用过程中频繁发生故障。在夏季及雨季等特殊时期,由于没有雨棚,车顶及走行职工作业环境恶劣,有待进一步改善。
三、安全质量控制对策措施
1.上线筹备
建立**机务段动力集中型动车组维修、运用准备工作推进表,将各项具体工作进行列项分工,段分管领导每周组织技术科、运用科、安全科、物资设备科、验收室、劳人科、职教科、段办(后勤)、望江门整备车间、望江门运用车间开展对接会议,汇报工作推进情况,并互相组织协调需要相互配合完成的工作。其中一阶段2018年11月列推进工作102项,二阶段2019年2月列推进工作10项,三阶段2019年7月列短编组维修、运用准备工作36项。
2.整理完善技术资料
一是做好技术资料的收集,主要是收集厂家提供的动力车构造原理图、技术参数、检修工艺范围及培训教材等资料,梳理编制适用于我段的学习培训资料,突出与既有HXD型电力机车的变化点、作业关键知识点等。二是积极联系前期运行试验的集团公司相关部门,收集运行试验期间的关键质量信息、惯性故障、作业安全关键以及故障应急处置等资料,明确我段前期职工业务培训及安全质量卡控重点。
在动力车到段前期,技术科主动联系株机公司和连车公司,收集动力车构造原理图、电气原理图、机车零部件参数、逻辑控制说明、数据分析软件、维保手册、使用说明等相关资料。对收集的株洲厂技术资料51项、大连厂技术资料10项进行逐项分析,梳理出10项符合我段实际情况的技术资料,以确保160公里动力集中型动车组运用操纵安全稳定、故障应急处置高效彻底。
3.职工业务培训
积极组织人员培训。合理制定培训计划,统筹兼顾,确保上线人员业务素质达标。
(1)编制培训教材。以动力集中动车组总体介绍、操作办法、走行部、故障处理、电机电器、制动机、关键部件使用、换端作业等为重点,组织技术人员梳理归纳厂家提供的技术资料,以及外局运行试验资料,形成具有针对性的段简编教材,并交付现场使用。
(2)加强作业人员培训。一是针对动力集中动车组与既有旅客列车操纵、调车作业的主要变化,在动力集中动车组开行前,组织望运车间指导司机、机车乘务员在宁波—余姚间市域列车进行跟车学习,促进机车乘务员掌握了解动车组操纵模式、集中开关门、动车组调车及出入所作业。二是对望整车间隔离开关操作人员进行了针对性培训,完成跟车学习36人,隔离开关操作人员培训8人。
(3)强化技术、生产骨干业务能力。按照集团公司机务部统一组织安排,段分别挑选运用科、技术科、验收室、职教科以及望运车间、望整车间的技术、生产骨干多次赴厂家培训,积极与厂家做好技术对接,拍摄图片、收集资料,为段后续自主培训做好资料完善补充。
(4)对接集动车厂家安排专家到段培训。段技术科、职教科积极与大连厂及株洲厂进行协调沟通,邀请理论知识扎实的培训教师及现场经验丰富的高级技师到段授课,以提升我段动车组运用检修人员的业务素质,期间共培训管理、作业人员238人次。
4.设备设施建设
根据集团公司协调会要求,积极与上海车辆段及铁四院联系协调,研究审核应急项目施工图、作业平台和安全联锁、生产生活房屋整修等方案。一是在上海车辆段统一安排下推进房屋设施整修。工具发放间、材料间、一体化合署办公场所(包括机房)、技术人员办公室、会议室、综合班组休息室等设施全部按期投入使用。二是调配、增配充电机、机车电器除尘吸尘器、办公电脑、自助出退勤一体机等检修、整备、运用工装设备,以满足现场生产实际需要。三是协调做好K6、K7、K8股道接触网、隔离开关操作设备、三层作业平台及联锁标志灯的增设工作;同时结合现场实际,对现有检修坑增设了照明系统及简易雨棚,并于2020年扩建为遮阳棚。四是强化后勤保障,结合动车组检修、整备及运用作业实施计划,做好生产办公场所的电话、家具用品以及生活电器的配置,并协调安排职工在**客整所就餐、进出大门等生活事项。
5.文件制度修订
动力车检修整备方面:一是明确检修整备范围。全面梳理厂家提供的动力车D1修、D2修检查标准及范围等资料,技术科组织召开专题会议,比对段既有HXD1D型机车检修范围,细致梳理动力车变化点,制订下发动力车D1修、D2修检修范围,调拨及厂出整车范围,同时分别明确高低压试验、制动机试验程序及整备作业视频手电摄录标准。二是梳理规范整备作业流程。结合动力车在**客整所检修实际,编制下发了**客整所整备作业流程方案;同时编制了**客整所动力车检修、整备、临修作业等流程图。在列车供电装置负载试验设备配备之前,由技术科明确整车试验流程和范围。三是根据检修范围及工艺要求,编制相关检修作业指导书48项,确保作业人员有据可依。
动力车运用方面:一是动态修订运用文件制度。由运用科牵头,积极联系对接,动态修订《运行图管理办法》、《机车管理办法》等专业文件及动力集中动车组调车作业、试运行、回送等管理办法,并及时公布实施。二是编制机车乘务员作业指导书。根据作业标准、文件编制《动力集中动车组司机作业指导书》、《动力集中动车组所内作业指导书》,并于2020年9月年根据集动单司机计划编制了《时速160公里动力集中型动车组单司机乘务作业指导书》。
动力车运用维修安全卡控方面,安全科牵头动态修订《**机务段集中动力动车组运用维修安全措施》,其中主要包括了出入所转线调车作业安全措施,动力车和控制车的检修、整备作业安全措施,动车组重联解编及回送作业安全措施,区间救援安全措施,防错开关门、误操作安全措施,隔离开关作业安全措施,防动车组溜逸安全措施七条安全卡控措施,全方面覆盖集动车运用、维护过程关键流程。
6.动力车质量控制
一是做好全路故障问题库的收集。针对动力车质量波动较大问题,我段要求动力车厂家对全路发生的动力车质量问题进行汇总,建立质量问题库,共享质量信息。
二是由技术科牵头动态梳理我段配属动力车惯性重复以及重点故障。自集中动力型动车组运行以来,通过机统-6分析、现场查证、信息汇总、问题库对比等方式我段梳理形成了动力车惯性质量问题库。
三是对动力车重点质量信息及惯性故障进行分析,提出整改方案,一方面督促厂家做好源头质量的整治,另一方面做好故障未彻底整改完毕前的盯控。
四是技术科牵头,按集动车运行里程、时间周期、季节性等组织检修队伍开展动力车季检、半年检、年检、年度鉴定、春整、秋整、防暑防寒等整治工作。
五是做好整备作业质量盯控。集动车运行初期,我段要求技术科及验收室每日派一名专业技术人员到现场把关,遇到动力车故障信息时做好牵头把关,组织厂家及作业人员及时处置故障,确保集动车无故障准时出库。为确保整备作业范围全部落实,对作业流程逐项分解,制作提示卡,工作者携带提示卡,对完成的每一项工作进行逐个标注,交车前,再对每项工作标注情况进行核对,确保作业范围全部落实。
六是关注集动车途中运行质量。明确乘务员、随车机械师及添乘人员重点检查事项,以确保途中质量信息及时发现并反馈相关部门,提前制定有效的处置措施,缩短入库后故障处理所需的时间,确保集中动力动车组无故障准点出库。
七是质量信息分析总结。我段由检修分管副段长牵头,每月结合月度质量例会对集中动力型动车组质量状态进行探讨,制定阶段的重点工作推进计划及惯性故障整治措施;另外,结合集动车质量状态,段每2个月召开一次质量专题分析会,由各专业科室及作业车间汇报工作开展情况及难题难点,会上各部门协调制定相关质量控制措施及难题解决方案,统筹推进集中动力型动车组顺利开行。
八是做好集动车备品质量管理,技术科按照动力车专业管理分工,对配置在**客整所的动力车配件做好动态抽查确认,每月与主机厂进行对接,一方面确保配件保有量,便于应急抢修所需;另一方面做好配件质量、软件型号、软件版本的核对确认,以确保装车配件满足动力车运行性能要求。
7.编制应急预案并开展应急演练
针对新机型上线,我段安排运用科、技术科、安全科等相关部门系统思考并不断修订完善各项应急措施,确保应急有备。一是比照我段既有机车应急处置预案,制定并动态完善《动力车及控制车机务设备途中常见故障应急处理办法》,并进一步完善应急看板。二是针对动力集中动车组动力车设备检修作业实际,编写了动力集中动车组解编、复编及试验作业流程和预案。三是针对动力集中动车组结构和原理,研究制定了动车组有动力救援有列供、有动力无列供、无动力救援及走行部故障等救援方案及办法。四是开展动车组有动力、无动力及走行部故障等救援应急演练,验证救援预案的可行性。
8.研判安全风险
针对集中动力型动车组运行涉及到的安全管控新难题,我段由安全科牵头组织做好风险研判,提前预想,确保各项安全卡控措施到位。一是针对动力车及控制车解编、回送、调车等作业,加强与车务、车辆部门协调,明确调机或自走行作业方式及牵出线长度,按库内取送车办法,由车站组织取送车的调车作业。二是明确机务、车辆专业的故障查找判断分界点,对涉及防溜、防护及解编时过渡车钩安装等内容及时与车辆部门对接,确保途中故障处置及救援作业流程清晰、职责明确。三是强化动力车及控制车检修、整备作业安全控制措施,加强升弓、机能试验等关键环节风险研判。四是加强结合部劳动安全风险控制,明确固定走行线路,同时围绕隔离开关操作、高低压试验、动车作业及上下机车等重点,细致梳理作业流程,规范防护联控方式,确保结合部劳动安全风险可控。
9.形成一体化作业总体格局
****客整所一体化作业队伍由车辆、机务、电务、客运、厂家售后等相关部门作业人员组成,每天中午10:00由车辆检修组长组织各部门负责人开展生产碰头会,提报并协调当天生产任务,明确当天日的一体化作业内容和流程。每天下午作业结束后,召开生产总结会,提出当日整备作业存在的问题并制定解决方案,同时布置第二天的生产作业计划。每月25日前由车辆段按要求组织相关部门负责人召开月度会议,分析通报当月运用、整备或检修作业中存在的问题,并根据各部门提报的需求情况,制定相应的解决方案。
10.优化集动车整备作业流程
**客整所动车组的整备作业方式采用无电—有电作业方式。具体流程如下:
单组集动车作业流程
(1)动车组在**K6或K7道停妥后,机务检修作业人员(地勤司机)与乘务员对口交接途中质量信息、数据下载人员下载相关数据后,联系检修组长办理停放车组临近股道(停K6道断K6、K7道,停K7道断K6、K7、K8道)隔离开关断电。
(2)无电作业。隔离开关断电完毕后,由检修组长通知可以开始无电作业后,车辆、机务、电务、保洁、吸污等相关作业人员同步开始无电作业,各作业部门统一悬挂小红牌。相关部门无电作业完毕后,摘除小红牌。
(3)有电作业。无电作业完毕后,检修组长布置对隔离开关进行合闸作业,合闸作业完毕后,一体化作业各部门悬挂小红牌,地勤司机配合车辆部门依次开始高压试验、电务放风试验、防滑试验、安定和感度试验、制动机试验、塞拉门试验。作业完毕后,分别拆除小红牌。
两组集动车作业流程
(1)两列动车组分别在**K6、K7道停妥后,机务检修作业人员(地勤司机)与乘务员对口交接途中质量信息、数据下载人员下载相关数据后,联系检修组长办理K6、K7、K8道隔离开关断电。
(2)无电作业。隔离开关断电完毕后,由检修组长通知可以开始无电作业后,车辆、机务、电务、保洁、吸污等相关作业人员同步依次开始对两列车组开展无电作业,各作业部门统一悬挂小红牌。相关部门无电作业完毕后,摘除小红牌。
(3)有电作业。无电作业完毕后,检修组长组织对隔离开关进行合闸作业,合闸作业完毕后,一体化作业各部门分别对两列车组悬挂小红牌。地勤司机配合车辆部门以先入库先作业的原则,依次对两列车组开展有电试验,隔离开关操作及监护员分别在非操纵端进行看守。依次开始高压试验、电务放风试验、防滑试验、安定和感度试验、制动机试验、塞拉门试验。第一组集动车实验完毕后地勤司机对集动车进行断电锁门,换另一组集动车开展实验,两组集动车均作业完毕后,分别拆除小红牌。
段会同一体化作业相关部门,通过改善洗车方案、优化隔离开关作业流程等措施,提高了集动车整备作业效率。另外作业期间发现的动车组故障信息,相关部门提报检修组长,由检修组长根据生产进度安排处置时间,确保动车组总体交车进度不受影响。
四、安全质量控制成效
1.检修任务完成
自1月23日集动车开行后以来,截止8月9日,我段共组织开展了动力车D1修整备作业436台次,D2修作业10台次,年鉴*台次,防暑整治*台次,防寒整治*台次.
2.整备作业效率提升
针对集动车开行后出现的所内停留时间短、整备作业时间长的情况,通过与车辆、电务、客运等一体化作业部门积极协调沟通,提高了作隔离开关操作、登顶作业、保洁吸污、电务试验等环节工作效率。在无异常情况下,作业时间从1月23日首台CRH200-J6004动车组整备作业共用时6小时45分钟,到目前单组2小时30分钟、两组3小时30分钟以内,确保了集动车准时出库。
3.关键质量信息及惯性问题库
(1)为确保动车组运行平稳有序,收集全路动车组动力车质量信息,结合整备作业、修程进行排查。截止9月中旬,FXD3-J型动力车共收集全路质量信息333件,其中北京局82件、兰州局109件、上海局142件,针对外局发生的质量信息,排查发现了0020车司机室左边柜插座后侧布线结磨、空调出风管通风堵塞、转向架工艺堵松、动力车过分相感应器安装螺栓松动、站台感应器进水、列供插座进水、列车管碰磨、充电机大线接头过热、主接触器触头松动等较大动力车质量隐患,均及时安排有效处置到位,确保了动力车质量稳定。
(2)通过机统-6分析、现场查证、信息汇总、问题库对比等方式我段梳理形成了动力车惯性质量问题*件,其中已完成整治*件,仍在整治盯控的为*件。
4.机破情况
自集动车开行以来,共发生机破7件,其中FXD1-J发生4件,FXD3-J发生3件。
(1)1月25日CR200-J6004动车组(FXD1-0011/0012)/D711次旅客1:09分从控车FXD1-0012车被发现走行部四个车轮报冒火星,在十二里河站被拦停,区间停车29分钟。
故障原因:踏面清扫手动按钮28-S188卡滞在闭合位,导致踏面清扫一直处于动作位。
措施:将踏面清扫手动按钮28-S188至踏面清扫电磁阀线路拆除,踏面清扫塞门关闭。
(2)2月20日, CR200J-5008动车组(主控车FXD3J-0021、从控车FXD3J-0020)/D712 23:04运行至常州进站前,列车总线网关2以太网通信故障,动力车无牵引力,司机请求常州站停车检查,断电大复位,临停10分钟。
故障原因:从控车FXD3-J0020车GW1、GW2上WTB板运行过程中发生死机引起两动力车之间通信故障,导致列车总线通信故障,从而出现了动力车无牵引力。
措施:连车公司对GW模块软件升级,提高GW的抗干扰性,发生问题时进行自复位处置。
(3)3月7日CR200-J6008动车组(主控动力车FXD1-J0019、从控车FXD1-J0020),7:47:41列车运行至丹阳站, FXD1-J0020车报“辅变2逆变器输出过压”、“受电弓1ADD装置动作”,停车19分。
原因分析:动力车FXD1-J0019受电弓2受异物打击严重变形,动力车FXD1-J0020受电弓1受异物打击严重变形,风管断裂漏风,引起动力车自动降弓。
(4)3月8日,CR200-J6003动车组(主控动力车FXD1-J0009、从控车FXD1-J0010)/D711。8:57司机动力车走行部有异响,临时停车,司机下车检查未发现异常。
原因分析:FXD1-J0009动力车走行部受异物打击,引起第一位轮对左右轮缘有明显硬物硌伤痕迹,左侧踏面上有一条轴向划痕。
(5)5月21日, CR200-J5008动车组(FXD3-J 0020/0021)/D6635,10时54分,司机无法关闭车门,北京站开车晚点17分。
原因分析:电钥匙接触器KE10接触不良引起关门按钮电源无控制电。
(6)6月28日, CR200- J 5009动车组(FXD3-J0023、0022)/D712列车通过丹阳至镇江东站间电分相后,机车突然无电流,微机屏显示“列供四象限故障、列供1、2输出故障、冷却塔风机1、2断路器断开、牵引四象限1、2、4瞬间过流”等故障,列车于23时38分镇江站内4道停车。
原因分析:接触网网压频率和幅值存在畸变,导致牵引四象限输入电流畸变,畸变输入电流大于设定的过流保护值,机车报出牵引四象限输入瞬时过流故障。
(7)8月31日,CR200-J6002动车组(FXD1- J0006/0007号动力车)列车运行至万德站进站前,1时44分微机显示受电弓故障、水冷系统水压异常、辅助滤波柜风机接触器故障、辅助变压器2接触器故障、辅助变压器1接触器故障、滤波电容接触器故障、辅变逆变器2接触器故障等故障信息, 1时46分列车停车,司机降弓大复位后正常。
原因分析:MIO1机箱DI05之后的DI数字量输入信号采集板和DO数字量信号输出板因某种共性原因导致输入信号和输出信号异常,最终造成受电弓无法降下、主断无法分断等故障,更换MIO机箱后,运行正常。
5.临修情况
根据动力车运行质量,我段还积极组织做好了动力车临修故障的抢修工作。如1月24日CR200- J6004动车组因0012号动力车踏面清扫装置不良,导致该车1-4D轮对踏面异常磨损,结合**客整所内无镟轮设备的现状,通过安排动力车解编后回送到我段乔司作业区进行镟轮作业,并在复编后按要求做好相关试验。如3月7日CR200- J6008动车组0019动力车的2弓和0020动力车的1弓因弓网不良,导致受电弓打击损坏后无法及时恢复运行,同时因**客整所内3条动车组整备作业线均无天车设备对故障受电弓进行更换,我段积极与上海车辆段联系,利用**客整所内既有车列存放股道的移动作业平台,对动力车两只故障受电弓进行了更换。同时,我段严格执行总公司及集团公司有关属地抢修的原则,对北京局配属的动力车在因控制线路接地短路,导致跳空开后使用客运机车救援回所的情况,及时制定应急预案,并安排专业技术人员会同厂家积极组织做好故障的抢修工作,并在该趟动车组出所点前及时完成了故障的抢修工作,确保了正常的运输秩序。
6.碎修情况
自1月23日以来共FXD1-J共预报61件、FXD3-J共预报90件,合计共预报151件,误报警66件,处理故障89件,其中FXD1-J发生13件,FXD3-J发生76件。
部件 车型 | 高压电器 | 低压电器 | 列供系统 | 牵引变流系统 | 网控系统 | 车体走行部 | 制动系统 | 6A、CMD | 合计 |
FXD1-J | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
FXD3-J | 3 | 39 | 2 | 14 | 9 | 1 | 7 | 1 | 76 |
合计 | 6 | 43 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 4 | 89 |
处理的主要故障有:
1、FXD1-J型:
⑴FXD1-J010受电弓2阻尼器不良更换;
⑵FXD1-J020列供短接接触器无法释放,更换接触器和微机控制箱;
⑶FXD1列供插座进水,进行打孔排水作业等
2、FXD3-J型:
⑴FXD3-J021变流柜2冷却法兰漏液,更换水冷基板;⑵FXD3-J020电钥匙辅助触头未闭合到位,更换司控器3次; ⑶FXD3-J021主断2卡分,更换主断;
⑷FXD3-J020、 021、022、023站台检测感应器进水接地烧损,更换感应器。
⑸FXD3-J023变流柜2内复合母排三的螺栓有灼烧,更换更换复合母排二、三;
⑹FXD3-J020辅变2负载接地,更换充电柜内防雷器; ⑺FXD3-J023制动机自检BCCM模块异常,更换列车管控制模块;
⑻FXD3-J020 1D齿轮箱漏油落驱动。
⑼FXD3-J020、021、022、023辅变元件,更换ACU主机箱。
⑽FXD3-J020、021、022、023自动过分相装置故障,全部进行了更换等等。
7.安全控制情况
我段加强安全风险研判,确保安全有序。根据动力集中动车组的运行特点,共研判风险事件12项,制定控制措施58条。每月落实专人进行专项盯控,发现安全隐患时及时上网提报,相关部门按要求结合专业分工进行解决、整改、销号,以确保动力集中动车组运行安全有序。