重异设备点检作业区工作总结
一、安全管理
至2021年11月,重异点检作业区2021年实现重轻伤为零的安全工作目标,100%完成总厂分厂各类安全整改项目,作业区自查整改项212项。
二、设备管理
1. 影响生产设备故障分析:2021年截至11月15日作业区负责的重异连铸机共发生影响生产的设备事故事件共24起,具体分析如下
1.1 按设备故障部位分析
1.2 按设备专业分析
1.3按生产过程中设备异常(跳电复位等,对生产过程无影响)
2. 作业区对重异铸机做的设备技术改进
2.1 降低振动台故障技术改进:从2020年6月投产以来,重异2个流的振动台设备故障频发,2020年6月以来至2020年12月底,共发生36次影响生产事故事件,自2021年以来,作业区一方面对振动台易损件进行定期更换维护以保证持续生产,另一方面在分厂领导指导下进行振动台传感器的耐高温改造防护,效果显著,2021年1月至2021年11月重异振动台发生9次影响生产事故事件,设备故障率下降75%,同时在今年申报的振动台油缸水冷改型公司己审批完成,预计年影响生产降到2次以下;
2.2 结晶器软水设备故障技术改进:重异结晶器软水系统自调试结束后就处于不稳定状态,在生产过程中多次发生检测软水流量波动造成非计划停浇事故事件,作业区经过分析确定管道检测仪表由于安装方式问题(在管道最上方)造成故障频发,由于现场位置限制,检测仪表无法进行移位,作业区点检员于是在软水8个支管新增了流量开关与原流量计进行冗余流量检测,同时完善了软水PLC控制程序,确保了软水流量检测的准确性,经长时间运行,使用效果良好
2.3 摆动辊技术改进:摆动辊是切割区域重要设备,由于设计缺陷,重异投产没多久,几个摆动辊不同程度发生倾斜,其结果可能导致铸坯跑偏,作业区经过多次技术改进,已经解决事技术问题
二、精益现场管理:作业区自7月以来,作业区通过自我加压、不断提升,完成了多项精益管理工作, 7月作业区精益自查整改项48项、8月完成作业区精益自查整改项298项、9月作业区精益自查整改项完成266项、10月作业区精益自查整改项210项,7-10月作业区共完成822项精益管理自查项,现场工作环境大大改善,通过点检员参与精益管理的工作,增强了职工主人翁意识、培养随手清的工作习惯。
四、 2022年工作目标
1. 作业区全年重轻伤事故为0
2. 2022年设备停浇率比2021年下降50%
3. 2022年设备故障次数比2021年下降30%
连铸二分厂重异设备点检作业区
2021年11月18日