海拉尔大街供暖分公司飞鹰、八一热力站技改能耗报告
按照公司节能降耗工作部署,由呼和浩特高层供暖技术有限公司对海拉尔大街供暖分公司八一热力站、飞鹰热力站实施技术节能改造。经过2020-2021年度采暖期运行,现就能耗成本对比做如下汇总。
一、技改时间
1、八一热力站:
施工时间:2021年1月3日-16日
投运时间:2021年1月16日
2、飞鹰热力站:
施工时间:2021年1月12日-22日
投运时间:2021年1月23日
二、技改内容
1、八一热力站:
新装板式换热器一台,通过温感探头反馈温度信号,经
PLC智能控制模块柜自动调控一网电控阀开度,控制一网流量,以此到达热量、电量节能。(附改造设备清单)
2、飞鹰热力站:
新装板式换热器一台,循环泵一台,通过温感探头反馈温度信号,经PLC智能控制模块柜自动调控一网电控阀开度,控制一网流量,以此到达热量、电量节能。(附改造设备清单)
三、技改投资成本
八一热力站:施工材料+人工 179500元
飞鹰热力站:施工材料+人工 120000元
四、运行方式
根据设定二次供水温度值,由温感反馈至控制柜,输出并执行动作一网电磁阀开度,实现按需自动调热。减少了人工操作的劳动强度,提高了热量调控的精确性。
1、温度设定:
2020-2021采暖期,将分成初寒期(10月-11月)、严寒期(12月-1月)、末寒期(2月-4月份),每阶段供热期设定二网基准供热温度,并依据室外天气温度及用户室内温度实时调整设定二网供温,如下分别为:
八一热力站:初寒期39℃、严寒期46℃、末寒期37℃,二网温差为6-7℃。
飞鹰热力站:初寒期40℃、严寒期47℃、末寒期39℃,二网温差为 4-7℃。
2、循环泵变频设定:
2020-2021采暖期,将分成初寒期(10月-11月)、严寒期(12月-1月)、末寒期(2月-4月份),每阶段供热期设定二网循环泵基准变频赫兹数,并依据室外天气温度及用户室内温度实时调整赫兹数,如下分别为:
八一热力站:初寒期43Hz、严寒期46Hz、末寒期43Hz
飞鹰热力站:初寒期41Hz、严寒期43Hz、末寒期38Hz
五、电耗及成本
1、八一热力站:根据实供面积计算电单耗,综合能耗
计算通则(GB/T2589-2008)折标煤系数0.1229kgce/(kw▪h)
2021.1.16-4.15 | 2020.1.16-4.15 | 2020.10.15-2021.4.15 | 2019.10.15-2020.4.15 | ||
应供面积 | 102329.57m2 | 101887.98m2 | 应供面积 | 102329.57m2 | 101887.98m2 |
实供面积 | 98074.97m2 | 98181.6m2 | 实供面积 | 98074.97m2 | 98181.6m2 |
电量 | 79200度 | 88500度 | 电量 | 174600度 | 201900度 |
电单耗 | 0.81度/m2 | 0.9度/m2 | 电单耗 | 1.78度/m2 | 2.1度/m2 |
电单价 | 0.417元/度 | 0.474元/度 | 电单价 | 0.417元/度 | 0.474元/度 |
总电价 | 33026.4元 | 41949元 | 总电价 | 72808.2元 | 95700.6元 |
按折标煤 | 9733.68kgce | 10876.65kgce | 按折标煤 | 21458.34 kgce | 24813.51 kgce |
综上表格:
节能技改后,2021.1.16-4.15:对比去年同期实际运行期节能电量8827度,降低电成本3680.859元;
2020.10.15-2021.4.15:对比去年整个采暖期总节能电量27300度(其中节能技改后节电8227度,节能技改前节电19073度),总降低电成本11384.1元。
2、飞鹰热力站:根据实供面积计算电单耗,综合能耗
计算通则(GB/T2589-2008)折标煤系数0.1229kgce/(kw▪h)
2021.1.23-4.15 | 2020.1.23-4.15 | 2020.10.15-2021.4.15 | 2019.10.15-2020.4.15 | ||
应供面积 | 45775.08m2 | 45775.08m2 | 应供面积 | 45775.08m2 | 45775.08m2 |
实供面积 | 45711.9m2 | 45711.9m2 | 实供面积 | 45711.9m2 | 45711.9m2 |
电量 | 32720度 | 46160度 | 电量 | 85360度 | 71120度 |
电单耗 | 0.72度/m2 | 1.01度/m2 | 电单耗 | 1.86度/m2 | 1.56度/m2 |
电单价 | 0.449元/度 | 0.474元/度 | 电单价 | 0.449元/度 | 0.474元/度 |
总电价 | 14691.28元 | 21879.84元 | 总电价 | 38326.64元 | 33710.88元 |
按折标煤 | 4021.288 kgce | 5673.064kgce | 按折标煤 | 10490.744 kgce | 8740.648 kgce |
综上表格:
节能技改后,2021.1.23-4.15:对比去年同期实际运行期节能电量13440度,降低电成本7188.56元;
2020.10.15-2021.4.15:对比去年整个采暖期超出电量14240度,增加电成本4615.76元(由于前期二网失水量大导致总体电耗增加)。
六、热耗及成本
1、八一热力站:根据实供面积计算热单耗,综合能耗
计算通则(GB/T2589-2008)折标煤系数0.03412kgce/MJ
2021.1.16-4.15 | 2020.1.16-4.15 | 2020.10.15-2021.4.15 | 2019.10.15-2020.4.15 | ||
应供面积 | 102329.57m2 | 101887.98m2 | 应供面积 | 102329.57m2 | 101887.98m2 |
实供面积 | 98074.97m2 | 98181.6m2 | 实供面积 | 98074.97m2 | 98181.6m2 |
热量 | 16520GJ | 18022GJ | 热量 | 39308GJ | 40335GJ |
热单耗 | 0.17GJ/m2 | 0.18GJ/m2 | 热单耗 | 0.4GJ/m2 | 0.41GJ/m2 |
热单价 | 49.44元/GJ | 49.44元/GJ | 热单价 | 49.44元/GJ | 49.44元/GJ |
总热价 | 816748.8元 | 891007.68元 | 总热价 | 1943387.52元 | 199416.24元 |
按折标煤 | 563662.4kgce | 614910.64 kgce | 按折标煤 | 1341188.96kgce | 1376230.2 kgce |
综上表格:
节能技改后,2021.1.16-4.15:对比去年同期实际运行期节能热耗981GJ,降低热成本48500.64元;
2020.10.15-2021.4.15:对比去年整个采暖期节能热耗981GJ,降低热耗成本48500.64元。
2、飞鹰热力站:根据实供面积计算热单耗,综合能耗
计算通则(GB/T2589-2008)折标煤系数0.03412kgce/MJ
2021.1.23-4.15 | 2020.1.23-4.15 | 2020.10.15-2021.4.15 | 2019.10.15-2020.4.15 | ||
应供面积 | 45775.08m2 | 45775.08m2 | 应供面积 | 45775.08m2 | 45775.08m2 |
实供面积 | 45711.9m2 | 45711.9m2 | 实供面积 | 45711.9m2 | 45711.9m2 |
热量 | 7341GJ | 11472GJ | 热量 | 18820GJ | 18963GJ |
热单耗 | 0.16GJ/m2 | 0.25GJ/m2 | 热单耗 | 0.412GJ/m2 | 0.415GJ/m2 |
热单价 | 33元/GJ | 33元/GJ | 热单价 | 33元/GJ | 33元/GJ |
总热价 | 242253元 | 378576元 | 总热价 | 621060元 | 625779元 |
按折标煤 | 250474.92 kgce | 391424.64 kgce | 按折标煤 | 642138.4kgce | 647017.56 kgce |
综上表格:
节能技改后,2021.1.23 -4.15:对比去年同期实际运行期节能热耗4131GJ,降低热成本136323元;
2020.10.15-2021.4.15:对比去年整个采暖期节能热耗143GJ,降低热耗成本4719元(由于前期二网失水量大导致节能技改前耗热量增加,从而使整个采暖期总节能热耗偏低)。
七、更换设备参数对比
1、飞鹰热力站:
原有板式换热器:换热面积90m2,110片,1台。
新装板式换热器:换热面积90m2,100片,1台。
原有循环泵:37kw、250m3/h、32m
新装循环泵:30kw、240m3/h、25.1m
2、八一热力站:
原有板式换热器:换热面积90m2,180片,2台运行。
新装板式换热器:换热面积135m2,150片,1台运
行。
八、总成本对比
经过节能技改,现对投运期间电耗、热耗做成本汇总:
1、八一热力站:电成本减少3680.859元,电耗减幅10%
热成本减少48500.64元,热耗减幅6%
2、飞鹰热力站:电成本减少7188.56元,电耗减幅29%
热成本减少136323元,热耗减幅36%
技改总投资为299500元,技改后能耗成本减少195693.059元。